1、 工業(yè)風(fēng)機(jī)改造起因
干熄焦原工藝設(shè)計(jì)的除塵風(fēng)機(jī)為Y4-73No15D風(fēng)機(jī),由于工作煙氣含塵量較高,為100~500mg/Nm3,硬度較大,對(duì)工業(yè)風(fēng)機(jī)葉片產(chǎn)生嚴(yán)重磨損,而且含有少量的CO、CO2、H2、H2S、SO2等氣體,對(duì)風(fēng)機(jī)有一定腐蝕作用。經(jīng)實(shí)測(cè)風(fēng)機(jī)入口水分達(dá)到飽和狀態(tài),pH值為8.7,因而風(fēng)機(jī)運(yùn)行初期葉輪磨損、腐蝕相當(dāng)快,使用壽命不到30天,致使整機(jī)振動(dòng)趨勢(shì)發(fā)展較快,7天之內(nèi)垂直振動(dòng)和水平振動(dòng)分別由當(dāng)初的50、40μm上升到150、100μm,無(wú)法正常使用。現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)工業(yè)風(fēng)機(jī)葉輪鋼板已由12mm磨損到0~3mm,參差不齊,軸承損壞、底座松動(dòng),工作環(huán)境極其惡劣。由于頻繁出事故,給生產(chǎn)帶來(lái)極大影響。
2 、工業(yè)風(fēng)機(jī)改造方案
針對(duì)存在的問(wèn)題,通過(guò)技術(shù)交流,為降低投資,并充分利用現(xiàn)場(chǎng)條件和現(xiàn)有設(shè)施,判定改造方案如下:(1)改造工業(yè)風(fēng)機(jī)與原設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)的安裝尺寸相同;(2)與工業(yè)風(fēng)機(jī)相匹配的電機(jī)仍使用原設(shè)計(jì)的電機(jī),功率為630kW,轉(zhuǎn)速為1440r/min;(3)葉輪進(jìn)行耐磨、耐腐蝕處理,提高壽命;(4)采用進(jìn)口SKF軸承,使葉輪與軸承壽命相當(dāng),滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)高負(fù)荷、高運(yùn)轉(zhuǎn)的要求;(5)采用進(jìn)口密封,防塵進(jìn)入,確保軸承良好潤(rùn)滑條件,改善風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài);(6)工業(yè)風(fēng)機(jī)基本參數(shù)保持原設(shè)計(jì)的要求不變。
3 、工業(yè)風(fēng)機(jī)葉輪改造
(1)葉輪材質(zhì):常用材料為15MnV和16MnV,而15MnV比16MnV綜合機(jī)械性能好,具有更好的可焊性和耐磨、抗腐蝕性能,為此,選用15MnV代替原設(shè)計(jì)16MnV。
(2)原風(fēng)機(jī)葉片為后彎圓弧型,很容易掛灰,使用壽命短,為此,選用后向直板葉片,改變?nèi)~片的安裝角度,并在磨損嚴(yán)重部位增加補(bǔ)強(qiáng)板,葉片工作面上噴涂WC層,增加耐磨層,提高抗耐磨性能。
4、 工業(yè)風(fēng)機(jī)使用效果
通過(guò)改造,葉輪耐磨、耐腐蝕得到改善,葉輪壽命由原來(lái)的30天提高到190天,提高了6倍;采用進(jìn)口SKF軸承,精度高,質(zhì)量好,并改用磁力機(jī)械密封結(jié)構(gòu),防止灰塵進(jìn)入,改善了軸承潤(rùn)滑狀態(tài),提高了運(yùn)轉(zhuǎn)可靠性,可確保工業(yè)風(fēng)機(jī)葉輪周期內(nèi)不出現(xiàn)任何事故。實(shí)際運(yùn)行效果表明,改造是成功的,由于除塵風(fēng)機(jī)整機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)可靠,在改善干熄焦環(huán)境、減少污染、降低勞動(dòng)強(qiáng)度方面發(fā)揮了重要作用,為干法熄焦的推廣創(chuàng)造了條件。由此看出采用新技術(shù)、新工藝對(duì)關(guān)鍵部件進(jìn)行長(zhǎng)壽化攻關(guān)不失為提高整機(jī)壽命、改善運(yùn)行狀態(tài)的一個(gè)很好的、強(qiáng)有力的措施。